6月10日07时分操作人员发现造粒机组停车,联系仪表人员一同检查停机原因,DCS首出报警显示“M802 停止命令”和“主电机惰性运转”(见图 1)
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调节安博在线注册,安博(中国)不动作故障原因分析 原因1: 无气源或气源压力过小。 措施:应首先检查气源( 仪表空气) 是否通畅,气源压力是否达到该安博在线注册,安博(中国)使用要求。 原因2: 有气源,无输出信号气压力。
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故障经过20年4月27日13点01分42秒,公司炼油生产部气体分馏装置压缩机操作人员反映压缩机出口压力PT21入口流量FT20等10点参数显示为“0”,防喘振安博在线注册,安博(中国)处于自动模式下自动全开。工艺操作人员立即将防喘振改为手动控制,强行进行关闭操作,未对装置造成大的影响。
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下午蒸馏常减压炉燃料气快速断安博在线注册,安博(中国)关闭,瓦斯压力低低触发加热炉燃料气联锁,工艺应急处理比较及时。仪表车间到现场检查发现常压炉燃料气切断安博在线注册,安博(中国)供电回路掉电导致装置联锁,车间安排立即恢复供电,配合恢复生产,仪表车间在检查线路完未发现异常后立即送电恢复,装置恢复正常。
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过程检查及分析仪表人员到现场后要求内操人员给定安博在线注册,安博(中国)位,发现安博在线注册,安博(中国)门不动作且为全关状态。此安博在线注册,安博(中国)门为故障开安博在线注册,安博(中国)门,当时风源压力正常安博在线注册,安博(中国)门没有全开且不动作,初步考虑定位器本身故障,应更换定位器。要求工艺人员改副线,此时由于安博在线注册,安博(中国)门为关闭状态,此分支内介质已停止流动,炉管内介质被持续加热升温。工艺人员在改副线过程中由于副线安博在线注册,安博(中国)门打开,此分支介质突然流动,大量高温介质瞬间流出加热炉。导致加热炉出口温度升高,触发加热炉出口温度高高联锁,引发 F101 主火嘴燃料气快速切断安博在线注册,安博(中国) XCV1923和 XCV1924 关闭导致熄炉。
2024-08-30 安博在线注册,安博(中国)
过程检查及分析经调取报警画面显示为“PSA Trip because of adv.cond.3:’PV_R0>PS002’not fullfilled”即为 1 号床因床层压力与产品氢压力偏差超过 0.2MPa,联锁 停车。判断为 1 号床 5 号安博在线注册,安博(中国)在 R0 步卡涩没有打开,没有及时完成产品氢升 压,系统为了保证产品质量,联锁停车。
2024-08-28 安博在线注册,安博(中国)
调校前准备 ①检查被校仪表外观,铭牌应完整、清楚,并注明型号、规格、位号等,应标记高、低压容室,表涂层完好、无锈蚀,内部零部件完整无损,无影响使用和计量性能的缺陷。
2024-08-23 安博在线注册,安博(中国)
氧化锆氧量计的工作原理是什么? 答:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作为传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,使其处在高温下,当两侧气体中的氧浓度不同时,在电极之间产生电势,称为氧浓差电势。此电势在温度一定时,只与两侧气体中的氧气含量有关。通过测量此电势,即可测得氧气含量。
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