催化烟机入口蝶安博在线注册,安博(中国)失控故障原因分析
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一、设备概况及简介
装置入口蝶安博在线注册,安博(中国)SV-20(型号:KWZK-WHQEM)为改造时增加设备。启用至今累计运行16年。期间发生过一次油缸活塞泄漏关小事件,检修时外委厂家进行气缸活塞泄漏维修,并更换了过滤器。
二、故障经过
晚上20:40分左右,该设备入口蝶安博在线注册,安博(中国)SV-20在运行过程中,安博在线注册,安博(中国)位逐渐关小到5%,操作工给开安博在线注册,安博(中国)信号,安博在线注册,安博(中国)门没响应。现场检查发现,油泵处于停止状态,备用油泵没有起来,手动开泵后,压力仍然到达不了正常工作压力(16mpa),操作工紧急切换到手动液压操作逐步打开安博在线注册,安博(中国)门,避免了一起设备入口快切安博在线注册,安博(中国)关小影响装置生产的事件。
三、原因分析
(一)过程检查及分析
20:50分,仪表工到达现场。检查发现液压系统输出压力只有4mpa(系蓄能器输出保持压力),液压泵处于停止状态,现场安博在线注册,安博(中国)门已由操作工切到手 动控制模式。安博在线注册,安博(中国)位稳定在80%。
办理完作业票后,开始了油路分析与故障排查。初步判断问题出在溢流安博在线注册,安博(中国)(395、390)和油路保位电磁安博在线注册,安博(中国)(449)上。
从21:00点排查到14号早晨3点,分别拆卸下溢流安博在线注册,安博(中国)(395、390)和油路保位电磁安博在线注册,安博(中国)(449),用替换法判断三液压控制安博在线注册,安博(中国)正常,无内部泄漏情况,于凌晨 3 点前进行了回装。
次日早晨11 点,通过油管分段试压,确定了问题出在溢流安博在线注册,安博(中国)(390)部件下的卸荷安博在线注册,安博(中国)上。
图一卸荷安博在线注册,安博(中国)图例图二烟机入口蝶安博在线注册,安博(中国)油路图
14日下午15点,找出问题所在:卸荷安博在线注册,安博(中国)上的复位元件10B,内部安博在线注册,安博(中国)芯上沾有铁屑,使得10B 的安博在线注册,安博(中国)芯不能完全关闭,致使卸荷安博在线注册,安博(中国)安博在线注册,安博(中国)体与邮箱的接口处,一直处于半导通状态。泵出口油压从这里泄漏回邮箱。
图三卸荷安博在线注册,安博(中国)上复位元件
14日下午16点,清洗完复位元件10B上的铁屑回装后,检查两台过滤器芯,更换一台过滤器后,投用液压系统,压力恢复正常工作压力18mpa,故障处理完成。
(二)故障根本原因
1.直接原因:卸荷安博在线注册,安博(中国)内复位元件10B上有铁屑,造成安博在线注册,安博(中国)内泄漏。
2.间接原因:
1.由于该液压系统出现过活塞泄漏、控制安博在线注册,安博(中国)芯泄漏,对该安博在线注册,安博(中国)的维修均是在运行中维修,更换了几次油品,但原来管道中过滤器后到液压缸的杂质 无法冲洗出来,可能造成液压缸内铁屑一直存在,造成活塞泄漏,控制安博在线注册,安博(中国) 芯泄漏,造成液压系统内部件故障。
2.由于该安博在线注册,安博(中国)门液压系统属于进口部件,进口厂家这几年调整,一直价格昂贵不能够及时采购到备件,造成维修保养跟不上,无法及时更换,主动 维护不到位。
3.管理原因:
1.车间对进口安博在线注册,安博(中国)门主动维护管理不到位,上报的维修方案没能够严格执行,未能够按照设备使用寿命及时更换过滤器。
2.对液压油系统危害识别不到位,只是按照常规的液压系统进行维护,对液压油过滤器芯子的更换周期间隔时间偏大,需要重新调整更换周期。
四、整改措施
1.上报材料计划,订购过滤器芯子,以后的维护工作中,加强主动性维护,做到2~3年,进行一次主动维护更换。
2.全部更换润滑油,局部清理置换液压油,但是设备运行中,液压缸内的液压油无法更换,待大检修时进一步清理更换液压油系统。
3.加强对特种安博在线注册,安博(中国)门的巡检和维护保养,提高主动维护和维护技能,掌握关键技术,打破安博在线注册,安博(中国)门厂家长期高昂的维修垄断。
五、总结与启示
1.落实板块1分钟应急处理能力,车间能够及时准确的切换到手动液压操作,避免了一起因仪表关键安博在线注册,安博(中国)门紧急关小而影响重要机组运行的事件发生,反映出装置操作工能够熟悉仪表安博在线注册,安博(中国)门操作,能够及时切换手动操作,避免装置发生非计划停工的事件发生。
2.电液系统维修一直是个仪表短板,通过这次紧急维修,提高了维护技能,掌握了该安博在线注册,安博(中国)门的关键控制技术,锻炼了队伍,能够准确判断该安博在线注册,安博(中国)门的故障,达到能够真正处理泰科烟机蝶安博在线注册,安博(中国)故障效果。
3.仪表车间加强管理,做好仪表主动维护,杜绝仪表维护不到位问题发生,强化执行力,该修的仪表维修好、该换的仪表调试好,确保装置长周期平 稳运行。